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本報訊 10月23日,慶陽石化公司硫磺回收聯(lián)合裝置一次開車成功,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,硫磺純度達99.67%,產(chǎn)品達優(yōu)級品標準。至此,包括火炬氣柜裝置、40噸溶劑再生裝置、50噸酸性水汽提裝置和3000噸硫磺回收尾氣處理四套裝置在內(nèi)的聯(lián)合裝置全部開車成功。 #(eRUE>
硫磺回收聯(lián)合裝置兼有生產(chǎn)裝置和環(huán)保裝置的雙重職能,其環(huán)境效益和經(jīng)濟效益的最大化越來越受到關注。為了提高硫回收率,該公司引進了多項新技術,硫磺回收聯(lián)合裝置設計采用先進控制技術,即應用先進的氣風比控制器,實現(xiàn)氣風比自動控制,大幅提高H2S/SO2比值的平穩(wěn)率,為制硫燃燒爐、反應轉(zhuǎn)化爐提供最佳反應條件,提高轉(zhuǎn)化率,降低尾氣中的硫含量,從而降低裝置排入大氣中的總排硫量;制硫工序引進美國阿美特克公司專利產(chǎn)品888-NSL型H2S/SO2比值分析儀,采用紫外分光技術,并首創(chuàng)取消了采樣管道,直接將儀器安裝在工藝管道上,大大減少了硫磺結(jié)晶現(xiàn)象;過程氣再熱方式采用二級高溫摻合閥進行自動控制,全過程不設在線加熱爐,達到節(jié)能降耗省投資的目的;與此同時,該公司還采用制硫催化劑復合裝填技術,大大提高了有機硫的水解能力和硫的轉(zhuǎn)化率;制硫造粒工序采用了鋼帶式硫磺造粒機,該技術成熟可靠,故障率低,能夠保證硫磺回收聯(lián)合裝置長滿優(yōu)安全平穩(wěn)運行。 nvgTC4n
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慶陽石化公司3000噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置投產(chǎn)后,將進一步改善企業(yè)的汽油、柴油質(zhì)量,大幅降低放空煙氣中有害物質(zhì)的排放量,改善廠區(qū)環(huán)境,具有良好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益。 `q[;3j4
(王維科 李雪梅) Nj6\rO[6
來源:2010.11.1《中國石油報》7版 57fmOV%=
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