2008-12-04
維修一次成本6000 省了
維修一次成本6000 省了 安鋼建安一分公司在二煉軋廠維修中改造潤(rùn)滑裝置節(jié)省備件成本 本報(bào)訊 11月26日在安鋼第二煉軋廠定修現(xiàn)場(chǎng)獲悉,3250板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器甘油分配裝置,經(jīng)過(guò)改造后一直運(yùn)行良好,無(wú)故障運(yùn)行一年零一個(gè)月,為二煉軋廠每年節(jié)省成本數(shù)拾萬(wàn)元。 去年六月,在第二煉軋廠3250板坯定修的建安一分公司的接到檢修3250板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器的任務(wù)。當(dāng)時(shí)3250板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器維修相對(duì)頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)或者轉(zhuǎn)動(dòng)不靈導(dǎo)致跑鋼、漏鋼。只要更換掉位于結(jié)晶器兩側(cè)中間正下,噴淋管上方的四塊三孔甘油分配器中,臨近板坯的兩塊,問(wèn)題就解決了。每次更換該分配器都要把結(jié)晶器從生產(chǎn)線上“請(qǐng)”下來(lái)。拆掉正下敷在它外部的噴淋管,從藏得很深的地方把它卸下來(lái);每次更換都要抽調(diào)4個(gè)人,花費(fèi)一天的工作時(shí)間,才能拆舊換新;每次更換都要消耗價(jià)值3000元人民幣的分配器2個(gè)。細(xì)心的維修班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器每過(guò)一千噸鋼,其中一側(cè)的兩個(gè)分配器就損壞了。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)從去年6月—10月僅分配器更換多達(dá)8次。如果不徹底根治,維修成本將會(huì)隨著產(chǎn)量的提高而增大,更重要的是由此導(dǎo)致的漏鋼、跑鋼會(huì)帶來(lái)很大的安全隱患和給生產(chǎn)和檢修工作帶來(lái)很大的壓力。 為了改善現(xiàn)狀,盡快解決由此帶來(lái)的安全隱患和給生產(chǎn)和檢修產(chǎn)生的壓力,一分公司組織技術(shù)力量,研究如何改造 “驅(qū)除病魔” 才能使分配器的“壽命”延長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲、琢磨一致認(rèn)為:結(jié)晶器位于連鑄機(jī)的前端,是使鋼水凝結(jié)成符合規(guī)格鋼坯的第一道工藝設(shè)備,它所在的位置溫度高達(dá)上千度。只有在設(shè)備上噴淋水,才能保證溫度不聚升。這樣一來(lái),高溫烘烤和水蒸氣腐蝕是其經(jīng)常“生病”的原因之一,亦是結(jié)晶器附屬裝置最大的“殺手”。深受其害的莫過(guò)于位于結(jié)晶器兩側(cè)中間正下,噴淋管上方的四塊三孔甘油分配器了。在連鑄機(jī)拉鋼時(shí),其中一側(cè)的兩塊所處的位置正好在熱鋼坯的正上方。由于無(wú)法噴淋降溫,高溫烘烤和蒸汽腐蝕使這兩塊“可憐”的分配器早早地就“壽終正寢”了。必須重新布局結(jié)晶器上的潤(rùn)滑裝置,做到不影響本身的功能和其他附屬裝置的使用,又能最大限度地減少高溫烘烤和蒸汽腐蝕。先把“受傷”最深一側(cè)的兩個(gè)從中間正下移到一端上側(cè),一觀后效。如果可行,另外兩個(gè)也如法炮制。 去年10月初,被精心改進(jìn)過(guò)的結(jié)晶器準(zhǔn)備上線工作,可是發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)重新布局的管路和位置還是有些欠妥。在場(chǎng)的建安一分公司的技術(shù)骨干宗志國(guó)二話沒(méi)說(shuō),當(dāng)即組織力量進(jìn)行二次“手術(shù)”。經(jīng)過(guò)在線的實(shí)地“手術(shù)”后,該潤(rùn)滑裝置布局既美觀也不影響其功能和其他附屬裝置的使用,在過(guò)鋼時(shí)避免了直接高溫烘烤和蒸汽腐蝕。 經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)和運(yùn)行結(jié)果表明:被精心改造后的結(jié)晶器潤(rùn)滑裝置工作正常,使用壽命長(zhǎng)。不僅提高了結(jié)晶器的使用率、拉長(zhǎng)了維修周期、為生產(chǎn)贏得了時(shí)間,而且節(jié)省了維修費(fèi)用、降低了維修成本。僅此一項(xiàng)可以為第二煉軋廠每噸節(jié)省成本6元,年節(jié)省成本數(shù)十萬(wàn)元。([font=新宋體]安鋼建安公司:張其將) [/font] |
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